我國(guó)盾構(gòu)核心部件國(guó)產(chǎn)化實(shí)現(xiàn)重大突破――民族盾構(gòu)有了中國(guó)“芯” 中鐵裝備對(duì)外發(fā)布盾構(gòu)主軸承研究成果
2020-05-12 09:24:43
5月10日,在第四個(gè)“中國(guó)品牌日”到來(lái)之際,總部位于鄭州市經(jīng)開(kāi)區(qū)的中鐵工程裝備集團(tuán)有限公司對(duì)外發(fā)布國(guó)產(chǎn)盾構(gòu)/TBM主軸承減速機(jī)工業(yè)試驗(yàn)成果,對(duì)剛剛通過(guò)試驗(yàn)檢測(cè)的首批國(guó)產(chǎn)化6米級(jí)盾構(gòu)主軸承、減速機(jī)進(jìn)行了展示,這標(biāo)志著我國(guó)盾構(gòu)核心部件國(guó)產(chǎn)化取得新的重大突破。
主軸承,有全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)(簡(jiǎn)稱(chēng)“盾構(gòu)機(jī)”)的“心臟”之稱(chēng),承擔(dān)著盾構(gòu)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程的主要載荷,是刀盤(pán)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的關(guān)鍵部件,工作所處環(huán)境十分惡劣。由于盾構(gòu)機(jī)在掘進(jìn)過(guò)程中會(huì)面臨各種復(fù)雜的地層,盾構(gòu)機(jī)主軸承要承受高速旋轉(zhuǎn)、巨大載荷和強(qiáng)烈溫升。因技術(shù)含量高,主軸承是掘進(jìn)機(jī)所有零部件中價(jià)值Z高的。在既定施工段,若盾構(gòu)機(jī)主軸承出現(xiàn)故障,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)維修或更換極為困難(需要把設(shè)備從地底挖出來(lái)),甚至不可行。這要求主軸承不能出任何故障,掘進(jìn)機(jī)制造商寧愿出高價(jià),選擇配置高可靠性的國(guó)外知名品牌主軸承。
長(zhǎng)期以來(lái),由于制造工藝復(fù)雜、原材料性能要求高、設(shè)計(jì)理論不成熟等原因,我國(guó)盾構(gòu)機(jī)用主軸承長(zhǎng)期依賴(lài)進(jìn)口。民族盾構(gòu)何時(shí)才能為裝上中國(guó)“芯”,成為盾構(gòu)技術(shù)人員Z急切的期盼,更是民族高端裝備的時(shí)代之問(wèn)。2014年5月10日習(xí)近平總書(shū)記視察中鐵裝備時(shí)提出“三個(gè)轉(zhuǎn)變”重要論述,關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化成為提升民族工業(yè)水平的重要突破口。
為此,2015年7月24日,中鐵裝備聯(lián)合國(guó)內(nèi)主軸承、減速機(jī)技術(shù)優(yōu)勢(shì)企業(yè)——洛陽(yáng)LYC軸承有限公司和鄭州機(jī)械研究所,成功申報(bào)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)國(guó)家強(qiáng)基工程,承擔(dān)盾構(gòu)/TBM主軸承、減速機(jī)工業(yè)試驗(yàn)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目,開(kāi)展國(guó)產(chǎn)主軸承、減速機(jī)關(guān)鍵技術(shù)研究及工業(yè)性試驗(yàn),向著“時(shí)代之問(wèn)”發(fā)起攻堅(jiān)。
在主軸承技術(shù)研發(fā)方面,中鐵裝備結(jié)合盾構(gòu)TBM主軸承使用工況,對(duì)主軸承的設(shè)計(jì)、制造關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行研究,突破了盾構(gòu)主軸承關(guān)鍵設(shè)計(jì)、盾構(gòu)主軸承材料與熱處理、盾構(gòu)主軸承精密加工及檢測(cè)等技術(shù),研發(fā)了兩種規(guī)格的6-7米級(jí)盾構(gòu)主軸承。在減速機(jī)研發(fā)方面,開(kāi)展了盾構(gòu)用高功率密度行星減速機(jī)的研究,突破了盾構(gòu)TBM減速機(jī)集成設(shè)計(jì)及抗疲勞制造技術(shù),研發(fā)了兩種規(guī)格的盾構(gòu)用行星減速機(jī)。同時(shí)還聯(lián)合變頻器和液壓泵廠完成了HF650系列主驅(qū)動(dòng)風(fēng)冷變頻器及排量500毫升每轉(zhuǎn)的液壓泵研發(fā)。
盾構(gòu)/TBM主軸承減速機(jī)工業(yè)試驗(yàn)平臺(tái)位于中鐵工程裝備集團(tuán)鄭州基地,試驗(yàn)平臺(tái)于2018年6月完成生產(chǎn)制造、組裝、調(diào)試,經(jīng)過(guò)充分調(diào)研及論證,于2018年7月12日正式開(kāi)始試驗(yàn),經(jīng)過(guò)空載試驗(yàn)、均載試驗(yàn)和加速試驗(yàn)三個(gè)階段,2019年6月30日完成主軸承、減速機(jī)10000小時(shí)等效壽命試驗(yàn),應(yīng)用狀態(tài)良好,各項(xiàng)參數(shù)指標(biāo)運(yùn)轉(zhuǎn)正常。國(guó)產(chǎn)主驅(qū)動(dòng)變頻器和500排量液壓泵性能穩(wěn)定,可靠性較高。
2020年4月,通過(guò)對(duì)主軸承和減速機(jī)內(nèi)部進(jìn)行檢驗(yàn),評(píng)審專(zhuān)家一致認(rèn)可試驗(yàn)平臺(tái)的加載方法和試驗(yàn)結(jié)論,一致認(rèn)為應(yīng)用于地鐵盾構(gòu)機(jī)的國(guó)產(chǎn)主軸承、減速機(jī)相關(guān)性能到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)和要求,標(biāo)志著我國(guó)盾構(gòu)/TBM核心部件國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程取得新的重大進(jìn)展,可有效降低對(duì)進(jìn)口部件的依賴(lài)。
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